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起重機械液壓系統(tǒng)的故障分析
發(fā)布時間:2012-04-11        瀏覽次數:453        返回列表

山東冠華重工機械有限公司對:起重機械液壓系統(tǒng)的故障分析

隨著液壓傳動技術的不斷發(fā)展和提高,汽車式、輪胎式及履帶式起重機越來越多地采用了液壓傳動技術,掌握液壓系統(tǒng)的工作原理和常見故障的診斷方法,對機械管理和維護的技術人員來說,是十分迫切和必要的。
液壓系統(tǒng)發(fā)生故障時,大多數情況下不易立即找到故障部位,而把各部位元件都拆開也不現實。因此必須針對故障現象進行分析判斷,確定故障部位或發(fā)生問題的元件。
現代起重機的液壓系統(tǒng)一般由控制系統(tǒng)、動作執(zhí)行系統(tǒng)組成。因為液壓控制系統(tǒng)多是先導控制,先導控制系統(tǒng)也稱為操作控制系統(tǒng)(或控制油路);動作執(zhí)行系統(tǒng)也稱為工作系統(tǒng)(或工作主油路)。先導控制系統(tǒng)工作壓力較低,一般在幾兆帕,流量也較小;動作執(zhí)行系統(tǒng)的工作壓力較高,一般為十幾到幾十兆帕,工作流量也是先導控制系統(tǒng)的幾倍到幾十倍。采用上述2級系統(tǒng),可以利用低壓力、小流量的油路切換達到對高壓力、大流量油路的控制目的,使操作更加輕便。需要指出的是,各種安全保護裝置和油路系統(tǒng)之間是通過電磁閥和傳感器來傳遞工作信號的,電磁閥和傳感器多安裝于控制油路上,是整個液壓系統(tǒng)中相對脆弱的環(huán)節(jié),其發(fā)生故障的頻率也比較高,應是關注的重點。
2起重機械液壓系統(tǒng)的常見故障
2.1操作失靈
由液壓系統(tǒng)的操作控制方式可知,當某項操作失靈時,其故障原因多數出現在先導控制油路和電磁控制部分,工作主油路出現故障概率極小。
某公司的1臺KH700—2履帶起重機發(fā)生了支腿液壓缸不能伸出的故障。先檢查控制支腿油路切換的電磁閥,發(fā)現該電磁閥不動作(判斷電磁閥是否動作,可依靠聽、摸等方法來確認,電磁閥動作時,一般可聽到“咔嗒”聲;用手觸摸閥體尤其是閥芯端部時,能感覺到明顯的震動)。但用萬用表檢查電磁閥線圈續(xù)流二極管是完好的,線路也一切正常,可以確認故障出現在電磁閥內部。電磁閥內部的故障可能有以下2方面的原因:一是工作線圈損壞(短路或斷路、燒毀),二是閥芯被卡滯。在線圈續(xù)流二極管完好的情況下,線圈損壞的概率應該是很小的;再進一步用萬用表對線圈進行測試,顯示的線圈阻值在正常范圍內,該線圈完好。將該閥解體發(fā)現閥芯被雜質卡住,無法在閥體內滑動。先用汽油對閥體和閥芯反復清洗,確認清洗干凈后,再用液壓油清洗一遍,然后進行重新裝配并安裝到原位置,啟動機械試機,一切恢復正常。1臺NK一250E汽車起重機在作業(yè)過程中,帶載回收臂桿時失控,但卸載后伸縮操作基本正常。經過分析可能是伸縮液壓缸內泄或背壓平衡閥故障。如果伸縮液壓缸內泄,臂桿帶載伸出將是困難的,基于這種考慮,帶載(吊起5t左右的重物)進行了伸桿操作,發(fā)現臂桿伸出正常;回收臂桿時依然有失控的現象。由此斷定伸縮液壓缸內活塞密封件沒有損壞。沒有發(fā)生內泄現象,故障可能在背壓平衡閥,假如背壓平衡閥的閥芯卡在接通油路會發(fā)生這樣的故障:空載時伸縮臂桿基本正常,帶載伸桿也正常,但帶載回縮臂桿時,因無法形成一定的背壓,就會發(fā)生失控現象。于是對背壓平衡閥進行解體檢查,發(fā)現閥芯因油內雜質被卡滯。經對閥體清洗后重新裝配,故障得以徹底排除。閥芯卡滯的根源在于液壓油的污染,油內的顆粒雜質是導致此類故障的罪魁禍首。
2.2動作過慢
液壓系統(tǒng)的執(zhí)行元件主要指液壓馬達和液壓缸。如果執(zhí)行元件動作過慢,有以下原因。①液壓馬達或液壓缸自身故障,如嚴重內泄或外泄可同時導致動作緩慢和動作無力。②因進入液壓馬達或液壓缸的流量減小所致,這又分2個方面的原因,一是液壓泵的泵出流量減小,如嚴重內泄,可明顯降低泵出流量,對變量泵來說,泵的流量又受到自身調控的影響,有時會因調節(jié)不當而造成流量降低;二是各控制閥及管路故障,如換向閥卡滯使開口度減小,致使流量降低,若液壓油內混入棉紗等異物,管路堵塞也會使流量降低。1臺KH700—2履帶起重機的組合液壓泵由專業(yè)廠家進行大修后,發(fā)現所有動作都變慢了,速度尚不足大修前的1/3。這基本可排除是油路或執(zhí)行元件的原因,除非所有的油路都堵塞或液壓馬達出故障,這幾乎是不可能的。故障根源只能出在液壓泵上,即液壓泵的流量減小了。經過對該液壓泵進行檢查,發(fā)現是該液壓泵端部的流量調節(jié)閥調整不當所致,后經重新調整校正后流量恢復,所有動作也恢復至原設計速度。1臺KH180—3履帶起重機因回轉制動電磁閥工作不良而進行了解體檢修。在對閥體進行拆卸時,由于閥體內油道是對稱的,閥芯結構前后方向也基本一樣,筆者以為該閥芯在前后方向上可以互換。因此在作業(yè)過程中,未對其方向進行必要的標記。但當重新裝配后,整機工作速度變慢(不及原速度的1/2。此次維修工作僅對該電磁閥進行過清洗,問題很可能就出在解體過的這個電磁閥上,但該電磁閥在工作中并無其他異常現象。最后決定解體該電磁閥進行重新研究。經過對閥芯進行仔細測量,發(fā)現閥芯兩端的光面部分在長度上有不足1mil的差別,由此懷疑此前把閥芯裝反,遂將閥芯換過方向重新裝配,安裝就位后一切恢復正常。
2.3執(zhí)行元件動作無力 電動葫蘆
液壓馬達或液壓缸動作無力的原因有2個:一是因為系統(tǒng)限壓閥(安全閥)整定的壓力偏低,或者該閥工作不良或損壞;二是因為系統(tǒng)泄漏(包括液壓泵、馬達、液壓缸、閥及系統(tǒng)管路的內外泄漏)導致部分或整個系統(tǒng)壓力不足。1臺KH180—3履帶起重機在進行橋梁吊裝工作中,突然發(fā)生了帶載后起臂無力的故障。經檢查發(fā)現回轉換向閥(該閥是由操作室內的操作桿直接操作的,沒有先導控制系統(tǒng))漏油比較嚴重。該機液壓系統(tǒng)的回轉與變幅系統(tǒng)靠同一個液壓泵供油,回轉換向閥的嚴重泄漏雖然對回轉操作沒有大的影響,但導致與此相通的變幅系統(tǒng)油路內的壓力明顯降低,在此壓力下,空載狀態(tài)的臂桿起落尚能維持,但當臂桿負載較重時,無法維持起臂。對此回轉換向閥解體檢查,發(fā)現部分密封件嚴重老化,其中一只O型圈僅剩殘存的很少一部分,致使大量的液壓油外泄。更換了新的密封件后,起臂無力的故障得到徹底排除。
2.4其他故障
某公司的DBQ3000和DBQ4000塔式起重機多次發(fā)生過油泵電機燒毀的故障,給施工生產造成了不利的影響。DBQ3000塔式起重機的回轉制動系統(tǒng)設計為直接利用回轉驅動裝置潤滑油泵的方式:潤滑油泵油路通過背壓方式形成一定的背壓,并進行油路分支,一個分支進行正常的潤滑工作,另一個分支通過電磁閥控制的方式實現回轉制動。此設計方案存在一個嚴重問題:因整個油路系統(tǒng)的初始壓力是通過背壓閥的方式實現的,當回轉油泵停止工作后,油路系統(tǒng)內會保持一定的壓力,這個壓力會隨著時間的延長而逐漸卸荷;如果時間足夠長,不妨礙油泵的再次啟動,但如果油泵停止工作后在短時間內再次啟動的話,油路內的殘存壓力就成了油泵的一個大的負載,造成油泵無法啟動,如果發(fā)現不及時,便會將油泵電機燒毀。鑒于此,對塔機回轉制動系統(tǒng)進行了進一步改造,將此處的液壓制動液壓缸更換為獨立工作的臥式液壓推桿制動器,徹底解決了上述問題。

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